编辑: 鱼饵虫 | 2019-07-09 |
0 0
0 .
0 4
7 .
5 0
1 0
0 0
0 .
9 9
0 .
9 9
4 7.
3 2
1 0
0 .
0 ・
9 ・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 表3焙烧灰 化 学组 成% O , U S , ∑ ∑s P A J Mo
0 98
0 0
04 5 76.
5 9
2 25 0.
67 0.
5 o 1.
20 0.
03 9 C a ~ l g N i K N a C o ∑c 烧 戋量 1.
0 0 0.
49 0.
0 46 0.
8 2 0.
0 4
0 O.
0 22 0.
6 6 I.
2 4 2.
2 硫酸浸 出 按小 型试验 结果 , 对走马石 煤 钒矿 脱碳培烧灰用硫 酸 浸出时 , 混合 灰的粒 度为O+36m,液固体积质量 比(
2 ~
1 .
5 ) :
1 , 浸出时问 l h, 浸出温 度60℃ .按此条件进行 中 间试 验,以验 证小 型试验结 果,考察 设备 的腐蚀 和 磨损情况 .在中间试验 之前 , 采用 小型 立窑的脱碳焙烧 灰和 当地生 产的硫酸进行 了不同 硫酸 用量对v, 浸出率的影响的条件试验,其结果 如图 1所示 . 图 1表 明:硫酸用量为15%时,的浸出率 为76.5%,优于小型试验的结 果,故中间试 验将硫酸用量 调整为15%.浸 出在 搪瓷反应 罐里 进行.采 用间 歇 作业 , 共投料29.
6 5 t , 消耗 硫酸4.26t,平均硫 酸用量为14.
3 7 %. 试验结果 列于表4.喜羹051O152025硫酸用 置, % 图I硫酸用 量对v2 浸 出率 的影 响表4石煤 嫱烧 灰中间试 验浸出结 果 氧化 焙烧 灰中提出藏 中pⅡ/(g・L-t)时间藏计授 出卓 / % 备注 ( O , ) / %
9 .
4 1
9 8 8年I1月
9 ―
1 2 日0983.6920.875.
2 1
9 8 8年l1月
1 3 ―
1 6 日1.
0 2
3 .
8 5
1 9 .
1 7 5.
5 1
9 8 8年I1月 l 7―2
0 日0.
9 5
3 .
6 1
2 3 .
2 7 6.
0 1
9 8 8年l1月2l一2 5日09837325.075.850%萃泉 水返 回提 出1988年 I
1 月26―2 9日1.023踮21476.150%萃泉 水返 回提 出l988年 I
1 月30日一 I
2 月 3日
0 .
9 6
3 6
7 2
4 .
5 7
6 .
5 5
0 %萃泉 水返 回程 出平均0.98平均3.74平均
2 2
4 平均
7 5 .
9 7
0 %萃泉 水返 回程 出由表4结果可知:(1)硫酸用量为14.37%时,五氧化二钒的浸出率平均为75.9%,优于小 试结 果.(
2 ) 硫 酸提出设备 为 搪瓷 反应罐 , 提 出过 程 中运转正 常,未发现罐 内有 硫酸钙结疤现象及 破损情况.2.3固液分 离 按小 型试验 所提供的工 艺 流程 , 固液 分・10・离采用 的是 四段 逆流浓 密洗 涤 .但 因中间试 验受场地 、 设备等 条件限制 , 故临 时将 浸出矿 浆放^水泥 池内, 加絮凝荆搅 拌后澄清 , 对澄清渣定 期采用抽滤缸过滤洗 涤 .澄 清液 中p(O5 ) =3.
7 4 g 几,渣经二次逆 流洗 涤后 , 末段 洗水 中p(05)=0 .
0 7
1 g / L , 达到 了中间试验的要求 .具体操 作条件为 : 维普资讯 http://www.cqvip.com 矿浆澄清清时间6- -8 h 过滤洗涤每t焙烧 灰加 絮凝剂
6 0 g , 澄真空度5.3~
6 .
0 k P a , 洗涤二次 , 液 固体 积质 量 比为
2 :
1 , 料 层厚度
1 5
0 T r t r n, 抽滤缸内径710mm. 浸渣 过滤洗涤结果列于表5和 表6.表5浸出液 、 洗涤液缉 成组成#sUMo A I S i O
2 F e 刚一SO4一KCuNI提出藏 中r~/ ( g ・ L. . )
3 .
7 l 0.
0 2
1 0.
0 3
2 0
0 6
0 4.
5 O
9 1
2 6
9 4
3 5
0 .
3 9 0.
0 5
6 0
0 3
2 洗涤 液中pB/(g・L)095O.
0 o
6 O .
0 1
7 O .
7 8 O.
2 7
1 .
4 5
1 3 l
6 3
4 l
5 .
6 0. 们0. (
1 2
4 O.
0 1
6 表6洗涤后尾 渣中v】质分数及渣计 浸 出率 % 编号1234567平均混台 灰中0.981.O20.95098I.