编辑: 笔墨随风 | 2019-09-20 |
企 业论坛O S C I E N C E&
T E C H N O L O G Y I N F O R M A T I O N
2 0
1 3 年第3期高炉过滤脱湿鼓风的组合应用 徐岩松 ( 中冶东方工程技术有限公司 , 山东 青岛
2 6
6 5
5 5 ) 【 摘要】 本文介绍了高炉风机过滤器和脱湿装置及其在青钢搬迁项 目 设计中的应用, 论述了青钢高炉脱湿鼓风工艺的特点及在节能、 稳 定运行 等方面产生的益处. 【 关键词】 高炉风机;
自洁过滤;
脱湿鼓风;
冷冻脱湿;
余热制冷;
冷源利用
0 概述 鼓 风机是 高炉生产 中的重要设备 .近年来 , 煤粉喷 吹、 富氧、 脱湿 鼓风等技术 已经成为提 高产量 . 节能 降耗 的有效措施 .这其 中脱湿鼓 风日益受 到生产企业 的重视 铁矿石与焦炭混合后从高炉顶部进入高炉 内. 同时从高 炉下部 送 人约
1 2
0 0 ~ C 的热空气 .物料在高炉内产生化学反应 . 生成了铁 其高温化学反应过程如下 : (
1 ) C + O
2 = C O
2 (
2 ) C + C
0 2 =
2 C
0 (
3 )
2 C +
0 2 =
2 C
0 、 (
4 ) F e
2 0
3 +
3 C O=
2 F e +
3 C
0 2 (
5 ) F e
3 0
4 +
4 C 0=
3 F e +
4 C
0 2 在 自然工况下 , 高炉鼓风湿分即是大气 自然湿分. 温度变化 时,大气饱和湿分随着气温而变化: 温度不变时. 含湿量随相对湿度 的变化 而 变化.即使在同一天内, 由于气温和相对湿度的变化, 大气湿分都可能 发生较大变化. 湿空气中所含水蒸气在高炉鼓风操作过程也随鼓风一 并 进入高炉从而引起鼓风湿分的变化 由于送 风空气含 有水分 . 会 与高 炉 中的炭发生 如下化 学反 应:H20+c=H~+CO,既造成焦炭 的浪费 . 同时 由于这一反应是吸热反应 , 也 会造成 高炉风 口 火焰 温度 的波 动. 影 响高炉 炉况 的稳定 .由于冬季空 气含湿量较 少.空气 的密度较 大. 鼓风 的质量流量会相应增 加.因此对 于大多数高炉来说都存在冬季产量较高. 焦比较低;
而夏季产量较低, 焦 比较高 的现象 .由此可见鼓风含湿量对高炉生产有着较大 的影响 .
1 脱湿鼓风对 高炉生产的积极作用
1 .
1 降焦 比0.8~1.Ok(1g/Nms).1.2.L提高炉温
6 -
9 ~ C / (
1 g / N m3 )
1 .
3 湿度稳定有利高炉顺行而增产
1 _
4 鼓风含湿量下降使炉腹煤气量减少. 高炉可多受风而增产 鼓风 机 吸人 的风温从
3 0 ~ C 降低到
1 O ℃. 可使空气 的质量 流量增加约
8 %左右.在鼓风质量流量不变 的前提下 . 可降低鼓风机运行功率 .
1 .
5 由于提高炉温和多受风的因素 , 高炉可多喷煤粉约
1 .
7 k l g / N m s ) .
1 .
6 高炉生产 四 季如冬
1 .
7 具有二次除尘的作用 . 可有效保护风机转子减少磨损.
2 脱湿鼓风的方法 顾名思 义.脱湿鼓风就是 去除高炉鼓 风中的水分 . 使高炉鼓 风机 进入空气的湿度降低到最佳操作所要求的数值并保持相对稳定. 即恒 温度鼓风 . 随着高炉冶炼 技术的发展 . 高炉鼓风按其 含湿量 而言 . 经历 了一 个从 自然湿度鼓风到加湿鼓风的过程 由于高炉对 节能的 日 益重视 以 及喷吹煤粉技术的采用 . 脱湿鼓风得到了迅速的发展. 高炉鼓风的脱湿方法主要有两种 . 即吸附法和冷却法. 吸附法是利用 氯化锂作为 吸附剂 .即以氯化锂与湿 空气充分接 触,吸附剂即可吸收空气中的水分 . 随后对吸附剂加 热脱水再生 , 并以此循环连续使用 .以固态 L i c l 作 吸附剂时称干式吸附法 , 吸附剂 为液 态Licl时称湿式吸附法 由于这种采用化学制剂脱湿的方法会造成鼓 风机叶片的腐蚀 . 并且会造成鼓风机吸人空气温度升高并使风机功率 增加.导致能耗加大 , 已逐步淘汰. 将湿空气通过冷却器冷却. 使其温度降至空气压力及所含湿量相 对 应的饱和温度下 . 将 空气 中的水 分凝 结而析 出.这种采用 物理冷凝 脱 除空气 中的水 分的方 法即为冷却法 冷却法又分为鼓风机 出口侧冷 却法和鼓风机吸人侧冷却法.鼓风机出口 侧冷却法不需要冷冻机. 但 会导致冷 风的热量损失及鼓风机 出口压力 的损失 鼓风机吸入侧冷却 法在鼓风机吸风管道上设置脱湿装 置.既可以和过滤装置合二 为一设 置,又易安装 , 可调性好 , 无需吸附剂 , 技术 成熟.
3 项 目概况 青岛钢厂项 目拟建设三座
2 5
8 0 m 高炉 , 鼓风机型号为 A V
8 0 ―
1 6 . 具体参数如下 : 表1风机各工况点主要参数 项目单位 夏季 冬季年平均 A B C D E 大气压力 P a ( a )
9 9
8 .
1 1
0 7 .
8 1
0 0
8 大气温度 ℃
2 8 .
5 - -
4 .
4 1
2 .
1 绝对湿度 m mH g
2 0 .
1 3
9 .
4 5 风机吸入 口处压力 P a ( a )
9 9
8 .
1 1
0 l
7 _
8 l
0 o
8 标准状态下吸风量 N m3 / mi n
6 l
4 8
5 2
1 5
3 7
91 4
4 2
9 5
2 1
5 排气压力 P a ( A )
5 5
2 3
3 2
3 3
4 5
5 4
5 5
3 轴功率 k W
3 1 O
4 8
2 6
3 3
5 1
6 6
0 9
1 2
1 7
8 2
4 2
6 3 由此可见 . 冬季运行工况较夏季工况轴功率要小很多 . 目前 国内主流技术采用 的是鼓 风机吸人侧冷 却的高炉脱湿鼓 风 工艺 . 但机前冷冻脱湿系统制冷机电耗 、 水耗高, 一定程度上降低了脱 湿鼓风 的效益 . 影响 了高炉鼓风脱湿技术的推广运用 .在青 岛钢厂搬 迁改造工程 . 采用空气过滤器 和脱湿鼓风装置组合 布置的方式 . 形式为户外立式 制冷站制冷方式采用蒸汽 型溴化锂 吸收式冷水机组间接 冷却方式 .
4 脱湿鼓风工艺
4 .
1 气路系统流程 外界 大气进入过 滤器 , 除去灰尘 , 就进入脱 湿装置 , 外气 高温 高湿, 在脱湿器内与冷却器进行热交换后, 降温脱湿后进入鼓风机, 经鼓 风机压 缩升压 后送人 热风炉 、 高炉 . 表2注:按常规设计过 滤器处理 能力一般 为实际流量的
2 倍.4.2冷水系统流程 从 制冷机 出来 的低温水经过滤器后 .进入脱湿装 置的冷水冷却 器.与进入脱 湿器 的外 部空气 进行热交 换,空气 被低温至
1 O ℃. 空气 降温脱 去部分水份 . 而冷水 由于夺取空气 中的热量使温度 升高 . 高温 冷水 由冷水泵抽走送 到制冷机 内,经制 冷后送 出低温 (
6 ℃) 冷水 , 循环 使用.参数如下 : 表3处理流量 人口含湿量 出口 含湿量 脱出水 压损 ( N m S / m i n ) 温度 ( g / N m ) 温度 ( e g N m ~ ) 分( k g , l
1 ) - ( P a )
6 5
0 0
2 8 .
5 ℃
2 8
1 O ℃
1 0
7 9
0 0 ≤8
0 0 r
4 -
3 循环冷却水系统流程 冷却水由循环水泵从水槽吸出送至台制冷机. 在冷凝器内进行热 交换后升温再回到冷却塔放热而降温流回到冷却水槽, 循环使用.
2 0
1 3年第3期 S C I E N C E&
T E C H NO L O G Y I N F O R MA T I O N O企业论坛. 科技信 息表4脱湿装 置主要部件 由由换热器 、 蒸汽型溴化锂机组及 配套辅 机等 组成 .系统简图如下: 【 _
2 8 .
5 . C 湿度 =
2 8 q / N m
5 技术经济分析 图15.1效益分析( 一座高炉)
5 .
1 .
1 节约焦炭效益 按照鼓风 中含湿量 每减少 l g / N m
3 可以降低焦 比1.0公斤/ 吨铁来 计算.每座 高炉日产铁
6 0
0 0 t / d .在夏季最 热3个月的铁 产量 约540000t.平均湿度 为28g/Nm3,脱湿后湿度 为10g/Nm3,可脱 去18g/Nm3水分,可节约焦炭 量约
5 4
0 0
0 0 x
1 8 x
1 /
1 0
0 0 =
9 7
2 0 t , 价值
1 1
6 6万元 ;
在脱湿期的其它
3 个 月内可节约 焦炭量约
5 4
0 0
0 0 x
8 x l /
1 0
0 0 =
4 3
2 0 t . 价值518万元 .整个脱湿期 效益达
1 6
8 4 万元 .
5 .
1 .
2 增加喷煤量效益 由于脱湿提高 炉温且 可多受 风 .鼓 风中含湿量每减少 l g / Nm
3 可 以多喷煤 粉约
1 .
7 公斤/ 吨铁 .按照
1 公斤煤粉替代焦炭为
1 .
3 6 公斤 计算 . 在夏季最热
3 个月的铁脱去
1 8 g / N m
3 水分 . 可增加 喷煤量置换 焦炭量 约540000x18x1.36xl/1000=13219t.按煤 与焦炭的差价
4 0
0 元计,价值
3 9
7 万元 .在脱湿期的其 它3个月 内增加喷煤量置换焦炭量 约540000x8x1.36*l/1Ooo-5875t,价值
2 3
5 万元 .整 个脱 湿期效益达
6 3 2万元.
5 .
1 .
3 夏季 可增 加风量 按 照青钢夏季平 均温度
2 8 .
5 ℃ .含湿量约
2 8 g / N m
3 , 空气的密度 约l128~Nm3,水分 占的质量 比2.48%. 脱湿后温 度 降到
1 0 '
E, 含 湿量为
1 0 g / N m
3 . 空气 的密度 约1210g/Nma.含湿量约
2 .
5 g / N m , 水分 占的质量 比O.21%, 可少进鼓风机约
2 .
2 %的水分 . 也就 是说可增加风量约
2 .
2 %.并且降温可提高空气密度.从而能提高风 量.以脱湿前风量为
6 0
0 0 N m
3 / m i n 计算 . 脱湿后在相同的质 量情况下 . 脱湿 器出 口工况体 积量 为5593Nm3/,为此 , 风量可 提高
6 .
8 %, 二者合 计综合提高风量约
9 .
3 %.因而 , 在不改变鼓风量的情况下 , 可降低鼓 风机耗 电量 . 按照青钢 电费
0 .
7 元/ k W・ h 计算 . 每年可增加效益 约900万元 . 上述
3 项效益之和 . 每年有
3 2
1 6万元效益
5 -
2 成本分析
5 .
2 .
1 能 源消耗 ( 单 台风机 ) 表5项目夏季耗量 春秋季耗量 年总耗量 单价 合计 制冷机耗蒸汽
1 2 t / h
6 t / h
3 8
8 8
8 t , } l
1 5 O
5 8
3 制冷机耗 电230kWl32kW78l920kWO.755循环冷却水补水
7 5 t , } l
3 8 t / h
2 4
4 0
8 0
4 9
8 循环水泵耗电
3 1
5 k W
1 8
5 k W
1 0
8 o o
0 0 k W O .
7 7
6 f 小计
5 .
2 .
2 折旧费用 本项 目 投资残值率取
6 %, 综合折 旧年限
5 年,年折旧费为 : [
1 5
0 0 x (
1 -
6 %) 】 ÷
5 =
2 8 2万元
5 .
2 .
3 人工费 操作维护人员可利用 现有鼓风站人员 . 不增加新的操作人员 .
5 .
2 .
4 总成本 综上所述 , 每台风机年 总成本为
1 0
9 4 万元.
6 结论 综上所述 , 脱湿鼓风可降低湿度 、 增加风量 、 稳定炉温 、 降低焦 比、 提高喷煤量 、 节约炼铁成本 . 提高经济效益 , 预计正常年每台脱湿装置 可产生效益
2 1
2 2万元
6 .
1 冷凝水 回收 . 综合利用 脱湿鼓风工艺冷凝水有
2 种. 一种是空气冷凝水. 另一种是蒸汽 凝结水 .无论哪种冷凝水 , 水量都 比较可观 , 水质都非常好 , 必须 回收 并进行综合 利用 . 如空气冷凝水可作为办公 楼中央空调 的冷媒 : 蒸汽 凝结水可作为 中央空调热媒、 锅炉软水及浴室补水等. 目前,青钢脱湿 鼓风工艺所产生的冷凝水 用于作 为办公楼中央空调的冷媒
6 .
2 结束语 采用脱湿鼓风技术后. 不论对高炉生产. 还是对鼓风机运行以及 蒸汽资源利用等方面都将产生积极的影响. 且利用了夏季富裕的低品 位蒸 汽资 源, 调峰作用 明显 . 冷凝水也得到 了有效利用 . 为企业 节能 降耗 提 供了 新手段, 将为 业主 创 造出 更好的经济效益.【参考文献】 [
1 ] 透平鼓风站设计[ z 】 . 冶金工业部《 透平鼓风站设计》 编写组. ( 上接第
4 1 1页) 实践相 结合 , 一个成功 的设计不 仅要正确无误 , 更重 要的是要环保 . 要用最少的资源将利益最大化 随着工 厂未来的发展 . 工厂 内会有 各种不 同设 备,为保证各种设 备运行 的可靠性 、 稳定性及安全性 . 避免相互之 间的干扰 必须找 出一 种合适的电气设计方案 此次设计合理的将配电线路分为两部分 . 第一部分 由AP箱为 总控制箱 . 第二部分是 A P
1 一A6分控制箱 . 这样的设 计简单明了、 条理性清楚 , 可以降低事故的发生几率而且利于检修 , 还 可以最大程度的降低了 工程造价节约了 资源. 【 参........