编辑: 向日葵8AS | 2015-03-29 |
7 原材料与现场环境匹配性不好
3 -根据原材料的特性,进行原材料更换 技术员对原材料进行试验测定
1 40 在进行生产之前对原材料进行试验控制,有必要时拿到现场进行匹配性试验 2012年4月22日 对原材料进行更换
7 3
1 40
2 喷涂空气压力和出漆量大小 表面极为粗糙 影响产品的机械性能
7 喷涂空气压力和出漆量大小没有调节好
2 根据温度和湿度环境来调节空气压力和出漆量大小 由现场服务人员进行测定
1 50 根据环境的温度和湿度调整出漆量大小和空气压力 2012年4月23日 调整压力
7 2
1 50 1.
2 原材料储存和搬运 检验器具失效
2 确定刻度单位 质保部定期对检验器具进行校验
3 42
5 分供方和中国弹簧厂在检验方式上存在差异
2 和分供方确定检验器具 质保部定期对检验器具进行校验
3 30 分供方检验器具确定 金鑫
5 2
3 30 1.2-1 不合格的丸粒 影响弹簧的疲劳寿命
5 供应商提供不合格的丸粒
2 供应商技术认可 对丸粒的来料检查
3 30 1.2-2磷化液不符合规范 影响涂层质量
5 供应商提供不合格的磷化液
2 供应商技术认可 对磷化液进行来料检查
3 30 1.2-3涂装的粉末不符合规范 影响涂层质量
5 供应商提供的粉末不符合规范
2 供应商技术认可 对粉末进行来料检查
3 30 1.2-4原材料表面生锈 影响弹簧疲劳寿命
7 原材料存放时间过长
2 根据FI/FO发放原材料 -仓库管理员严格按 先进先出 的要求发放材料 -首件检查
2 28 改用软绳吊装材料 顾健
7 2
2 28 1.2-5从仓库到原材料搬运途中原材料表面碰伤 影响弹簧疲劳寿命
7 原材料吊装时碰伤
4 严禁用钢丝绳吊装无外包装的材料, -操作工自我检查 -质保部抽样检查
2 56
7 4
2 56 2-1 表面不能达到平滑要求 影响弹簧的疲劳寿命
6 HIC 卷簧机滚轮调整不正确
3 1.首件认可 1.操作工定期抽检一班1次/2h 2.质保定期抽检1次/4h
3 36 2-2. 总圈数不能达到要求 影响弹簧装配
6 HIC -外径偏差 -送料长度偏差
4 设备卷绕方向保证 首件认可 1.操作工定期抽检一班1次/2h 2.质保定期抽检1次/4h
3 72 专用量具 沈晟
6 4
2 40
2 冷卷成形 -达到指定几何尺寸: 表面平滑 2-3.旋向错误 影响弹簧影响弹簧装配
6 方向绕反
2 同上 最后线菏载测试误差验证
1 12 总圈数 2-4.自由长度 力超差 影响整车舒适性
7 HIC 顶杆节距推出误差 设备精度误差
3 -首件样品确认程序 -设备PM计划 -.操作者1次/2h -.QC 2次/4h
3 63 2-5.弹簧外径不符合规范 刚度超差 负荷超差 影响装配
9 Sc 卷簧机顶杆、滚轮参数未调整好
3 -首件样品确认程序 -首件认可 -操作者1次/2h -.QC 2次/4h
2 54 做Spc控制图 戚文
9 3
2 54 自由长度 2-6大端圈间隙 弹簧力、刚度变化
7 HIC 卷簧机顶杆、滚轮参数未调整好
3 -首件样品确认程序 -首件认可确定参数 -QC 1次/4h -操作者检查、记录1次/2h
3 63 弹簧外径 2-7上,下端圈内径 对用户造成装配困难
7 HIC 卷簧机顶杆、滚轮参数未调整好
3 -首件认可 -首件样品确认程序 -QC 2次/4h -操作检查、记录1次/2h
3 72
3 去毛刺 3-1弹簧有毛刺 影响装配 影响外观
7 落料刀和芯轴刀存在间隙