编辑: 向日葵8AS | 2013-02-18 |
70 %~80 % ,自给率
85 %~90 % ,经过分析 ,发现消化和苛化问题较多.
黑 液燃烧后的熔融物溶于热水或稀白液中 ,形成黄绿色 溶液 ,称为绿液 ,其主要成分是碳酸钠和硫化钠.苛化 就是绿液与石灰进行反应 ,使对蒸煮不起活性作用的 碳酸钠转变成氢氧化钠.这个反应过程看起来简单 , 在实际生产中 ,常会由于工艺条件变化而影响苛化效 果.所以进行调查和试验研究 ,目的是为生产控制提 供指导.
1 试验室试验 取生产的绿液和粉碎后的石灰 ,在试验室模拟生 产的条件 ,进行消化和苛化试验. 在正常条件下 ,控制苛化的过量灰为
14 %左右 , 苛化液的苛化度为
86 %~89 % ,过量灰 5.
5 %时苛化 液的苛化度为 80.
3 % ,达到要求. 模拟生产提高产量 ,消化时间由 10min 缩短到 5min ,消化乳液的苛化度相应降低
10 % ,但苛化以后 的苛化度差别不大 . 石灰质量较好时 ,降低消化温度会使消化乳液的苛 化度下降 ,但当苛化温度相同时 ,苛化后的结果相同. 过量灰相同 ,苛化温度由
95 ℃ 降到
85 ℃,苛化度 大约减少
10 %. 苛化时间由 2h 延长到 3h ,苛化度提高
5 %. 当石灰的有效 CaO 含量下降时 ,苛化度下降 ,但 增加过量灰后 ,可以弥补并达到同样的苛化度. 减少石灰的粒度 ,能增加过量灰含量 ,苛化度也显 著提高 . 在以上认识的基础上 ,进行生产情况的调查 .
2 生产情况调查 连续
4 天 ,对消化和苛化过程取样分析 ,结果见表
1 .所用的石灰 ,平均含有效 CaO85.
89 % ,消化时间 9′ 28″ ,68 ℃.实际生产过程中 ,控制石灰给料机的加 灰电流相同 ,为1. 1~1. 2A ,即加灰量约为 1t/ h . 表1生产取样的记录 日期 取样时间 绿液总碱/ g ・ L -
1 绿液温度 / ℃ 消化温度 / ℃ 消化液 过量灰/ % 消化液 苛化度/ % 沉降速度 / mL (500mL5min)
1 # 苛化 温度/ ℃
3 # 苛化 温度/ ℃ 苛化液 过量灰/ % 苛化液 苛化度/ %
14 日9:10 109.
7 99
100 11.
0 80.
1 220 98.
2 130.
1 6.
2 85.
7 10 :00 109.
6 99
100 15.
0 80.
9 225
98 103 3.
7 83.
5 10 :55 102.
5 99
100 5.
8 80.
7 190
13 :20 109.
4 96
98 4.
7 73.
9 185
15 日8:50 108.
5 98.
4 99 8.
7 81.
6 195 98.
4 103 7.
3 85.
2 9 :45 92.
5 97.
8 100 13.
7 88.
9 210 97.
1 102 1.
9 72.
4 11 :40
96 101 0.
8 70.
6 12 :30 96.
5 101
1 78
16 日9:40 96.
1 97
99 10.
8 83.
9 220 100.
0 104.
0 6.
6 91.
0 10 :15 100.
1 97
99 24.
2 83.
8 250 99.
2 101.
0 7.
0 92.
1 10 :45 100.
6 97
99 10.
8 85.
0 200 100.
7 103.
7 6.
1 85.
2 12 :45 103.
8 96
98 2.
1 78.
6 180 102.
3 103.
7 3.
5 84.
1 12 :56 104.
2 96
99 8.
1 83.
5 200 101.
4 103.
8 4.
0 85.
2 14 :12
80 96 40.
9 79.
3 475 97.
1 102
14 :20 117.
8 80~83
98 38.
0 78.
6 450
15 :00 115.
6 80~83
99 43.
7 82.
7 470
97 101 40.
8 88.
3 15 :28 117.
8 80~83
99 36.
7 82.
1 460
97 101 39.
6 88.
1 16 :10 114.
1 98
98 11.
4 80
200 16 :26
96 98 3.