编辑: 喜太狼911 2019-07-02
烧结机尾除尘布袋破损原因分析与解决办法 本文以天柱钢铁320m2烧结机机尾布袋除尘器为例,对运行过程中出现的问题做了深入合理的分析,提出了有效的 解决办法,并应用于生产实践.

希望借此机会贡献本人微薄之力,助力环保设备的超低排放,为蓝天白云尽自己的一 份环保职责.

1 布袋除尘基本原理 脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成,上、中、下箱体为分室结构.工作时,含尘气体由 进风道进入灰斗,粗尘粒直接落入灰斗底部,细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体,粉尘积附在滤袋外表面,过滤 后的气体进入上箱体至净气集合管- 排风道,经排风机排至大气.清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态 (分室停风清灰) .然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的 粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰彻底,并由可编程 序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制.

2 河北天柱钢铁集团有限公司320m2烧结机机尾除尘介绍 河北天柱钢铁集团有限公司位于唐山市丰润区,成立于2003年,是中国钢铁工业协会和河北省冶金协会正式会员单 位,是中国绿色发展联盟理事单位.2016年天柱钢铁集团响应环保文件要求对机尾电除尘做了改造,将原来的电除尘 改造为布袋除尘器.处理烟气量800000m3/h;

处理烟气温度≤120℃;

清灰方式离线脉冲式;

总过滤面积18000m2;

排 放浓度≤10mg/Nm3;

风机风量800000m3/h;

风机全压5500Pa.

3 机尾除尘布袋袋口喷吹磨损 机尾除尘通过4个月的在运行,发现有个别布袋在袋口位置出现了磨损,布袋被磨损成网状,经推断破损形式为从 内向外.从现场看反吹管出现了一定程度的偏离,反吹管的固定螺栓出现了松动,反吹压力偏高.反吹气流吹在了布 袋口的侧壁上,久而久之一个点被吹破. 此时含尘烟气沿着破损处进入,磨削性很强的烧结矿颗粒物部分落于花板并对反吹嘴造成了一定程度的冲刷磨损. 反吹时压缩空气携带烧结矿颗粒物继续冲刷布袋,袋笼,造成以上部件的进一步磨损. 针对此问题做了以下措施:更换了新布袋;

按脉冲阀的技术要求调整反吹压力至0.3-0.4MPa;

反吹管的固定端只有一 台单独的螺栓固定,在反吹过程中承受巨大冲击力,螺栓逐渐松动,松动后的螺杆对螺孔产生碰撞. 久而久之螺孔逐渐变大,反吹管偏离了布袋中心位置,为减少此类问题发生的几率,使用了双螺母加固,并在反吹 管末端与除尘箱体加固筋之间增加了活动支撑.此防脱落措施经过长时间的运行,取得了良好的使用效果.原有的布 袋进口文氏管基于传统的设计思路,在保护布袋口的磨损措施上存在一定程度的欠缺,主要是长度不够. 为有效避免由于文氏管缺陷带来的不到磨损问题,经过精确计算增加了文氏管的长度5cm,并对文氏管口直径增加 了4cm,通过此次改进即使反吹口出现少许偏差也可有效避免高压气流直接作用与袋口.改进型的文氏管导流口从一 定程度上消除了布袋磨损的部分因素.通过以上措施的实施解决了布袋袋口的磨损问题,保证了良好的除尘效果,确 保排放达标.

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