编辑: 芳甲窍交 | 2019-07-02 |
16 日, #2 风机变桨故障,虚拟手柄复位后故障消除,风电机组运行正常.2019 年2月18 日至
18 日,#14 风机出现
14 风机通讯中断,重新刷写主控程序后风电机组运行正常.2019 年2月1日至
1 日,#22 风机出现冷却水管和 PT 处漏水,重新紧固故障消除,风电机组 运行正常.2019 年2月19 日至
19 日,#37 风机出现变压器故障,重新紧固变压器油位 传感器接头后风电机组运行正常.2019 年2月10 日,#40 风机出现变压器油位传感器 故障, 更换变压器油位传感器后,风电机组运行正常.2019 年2月10 日,#45 风机出现 阀门支持电压太低故障, 电磁阀动作瞬间失电后上电导致误报复位后. 本月份发生涉及风电场 SVG 的异常共
1 起. 普陀风电场:SVG 处于阀组调试状态,调试后故障未完全消除,目前正处于模块调 试阶段,不能长期投运. 本月份发生涉及光伏站光伏逆变器的异常共
8 起. 江泰光伏站:2 月17 日#6-9 N1 逆变器 IGBT 烧坏,更换 IGBT 后恢复并网正常. 舒能光伏站:2019 年2月9日至
9 日,54#-A 逆变器报启动电压异常,交流滤波电 第3页共14 页容A/C 相炸裂,重新更换交流滤波电熔.2019 年2月12 日至
12 日,11#-B 报逆变器输 出功率偏低,直流电压异常,原因不明,重启逆变器.2019 年2月13 日至
13 日,11#-B 报逆变器输出功率偏低,直流电压异常,原因是驱动板坏,重新更换驱动板.2019 年2月19 日至
19 日21#-A 逆变器 PV 电压异常关机,直流电源板故障,更换直流电源板.
2019 年2月22 日至
22 日,21#-A 逆变器 PV 电压异常关机,原因不明,重启逆变器恢 复正常.2019 年2月24 日至
24 日,21#-A 逆变器 PV 电压异常关机,原因不明,重启 逆变器恢复正常.2019 年2月25 日至
25 日,21#-A 逆变器 PV 电压异常关机,原因逆 变器直流排线交流故障,更换恢复正常. 其他异常共
2 起. 万投光伏站:2 月26 日17:52,SVG 报PT 故障停止运行,联系厂家进行现场检查;
舒能光伏站:2 月6日,21#-A 报启动电压异常停机,原因不明,重启后恢复.
三、 运行统计情况分析 AGC 补偿较多的机组有:嘉兴厂#8 机组、乐清厂#2 机组、北仑厂#6 机组、玉环厂 #2 机组、嘉兴厂#7 机组等,本月浙江单台机组 AGC 总补偿最多达 603303.75 元.(取AGC 月总补偿排名靠前的
5 台机组) AGC 考核较多的机组有:朗熹厂#4 机组、嘉兴厂#7 机组、朗熹厂#3 机组、乐清厂 #2 机组等,本月浙江单台机组 AGC 被考核电量最多达 545.275 MWh.(取AGC 月考 核电量排名靠前的
4 台机组) 一次调频性能较好的机组有:兰溪厂#4 机组、嘉兴厂#1 机组、蓝天厂#1 机组、镇 海厂#5 机组、珊溪厂#3 机组等.(取月平均调节性能排名靠前的
5 台机组) 一次调频性能较差的机组有:桐燃厂#21 机组、乌水厂#15 机组、石水厂#1 机组、 曹娥江#3 机组等.(取月平均调节性能排名靠后的
4 台机组) 励磁 AVR 投运率:100%,未出现励磁系统因人为或者故障原因切换到手动通道的 情况. PSS 投运率:100%,未出现 PSS 因人为或者故障原因退出运行的情况. AVC 投运率:镇海联合#9 机组 AVC 投入率 95.03%,台二电厂#1 机组 AVC 投入率 94.90%,吉能电厂#3 机组和 4#机组 AVC 投入率分别为 37.37%和40.04%,蓝天电厂#1 机组 AVC 投入率 76.69%,珊溪水电厂#2 机组、#3 机组、#4 机组 AVC 投入率分别为 88.14%、89.74%、92.13%,其他省内统调机组本月投运率良好. 第4页共14 页AVC 调节合格率:乌溪江水电厂#1 机组、#2 机组、#3 机组、#4 机组、#5 机组 AVC 合格率 95.71%,北仑电厂#3 机组、#4 机组、#5 机组、#6 机组、#7 机组 AVC 合格率 94.8%,省内统调机组本月调节合格率良好. 调速及出力:调速系统无涉网异常故障.