编辑: 芳甲窍交 2019-09-01
第1页共15 页 浙江省电力系统网源协调监管信息月报

2018 年7月报送日期:2018 年8月15 日

一、 本月网源协调工作综述 全省纳入网源协调监管的统调发电厂共计

74 家,其中燃煤

18 家,燃气

23 家,水电7家,核电

2 家,光伏

17 家,风电

7 家.

全省共有

74 个电厂按时上报. 具体情况详见附表

1 (统调发电厂网源协调信息反馈 月报上报情况汇总表). 本月各统调发电厂未发生严重影响调度安全生产运行的事故、重大障碍及异常,电 厂网源协调相关系统运行状况良好.

二、 设备缺陷和异常情况统计分析 本月前遗留缺陷(异常)1 项,本月新增各类缺陷(异常)38 项,本月共消除缺陷 (异常)35 项,遗留缺陷(异常)4 项.其中,涉及 AGC、一次调频正常投运的异常 共3项,涉及励磁、PSS、AVC 正常投运的异常共

5 项(含涉网保护动作

2 项),涉及 调速系统、技术出力的异常共

15 项,涉及网络信息安全事件共

0 项,涉及新能源电站 的异常共

16 项.具体情况详见附表 2(统调发电厂网源协调异常信息汇总简表). 本月份发生涉及机组 AGC、一次调频正常投运的异常共

3 起.

2018 年7月1日, 嘉兴厂#8 机组炉再热器 B 减温水调节阀阀杆断裂处理, 撤出 AGC 运行.2018 年7月2日, 乌沙山#4 机组给煤机断煤,撤出 AGC 运行.2018 年7月5日,玉环厂#4 机组因 4F 给煤机断煤,撤出 AGC 运行,负荷由 930MW 减至 900MW. 本月份发生涉及励磁、PSS、AVC 正常投运的异常共

5 起.

2018 年7月1日,宁蓄厂#2 机组励磁变过流保护动作,导致机组跳机

2 次,现场 分析原因为:6 月27 日SFC 系统出现故障导致机组抽水启动采用半压启动方式,7 月1号,

1 号机励磁系统半压启动开关合闸瞬间造成系统电压降低, 机端电压下降了近 10%, 引发了

2 号机励磁装置强励动作,励磁变过流保护动作跳机,电厂

2 号机励磁过励限制 与励磁变过流保护匹配存在问题,保护先于限制动作.目前电厂正在联系相关厂家分析 原因及进行处理;

2018 年7月1日,温州厂#4 机组停机状态下,AVC 装置显示机组有 第2页共15 页功/无功分别为 108MW/108Mvar,现场检查发现功率变送器出现故障,更换相关功率变 送器后,有功/无功显示恢复正常;

2018 年7月3日,长二厂#3 机励磁系统报警,就地 检查发现 EG1 整流柜风扇故障,EG1 整流柜退出运行,更换风扇后励磁系统恢复正常;

2018 年7月6日,新泓口#11 燃机启动后#1 整流柜#1 冷却风机故障报警,现场人员检 查后发现#1 整流柜#1 冷却风机没有转动,需更换风机,更换风机,重新上电,故障信 号复归,励磁系统恢复正常;

2018 年7月9日,半山厂#2 机AVC 无法投入,现场检查 发现#2 机通讯中断,#2 机A、B 网光电转换器故障,更换光电转换器恢复正常. 本月份涉网保护动作异常共

2 起.涉网保护正确动作共

2 起.

2018 年7月1日,宁蓄厂#2 机组励磁变过流保护动作,导致机组跳机

2 次,现场 分析原因为:6 月27 日SFC 系统出现故障导致机组抽水启动采用半压启动方式,7 月1号,

1 号机励磁系统半压启动开关合闸瞬间造成系统电压降低, 机端电压下降了近 10%, 引发了

2 号机励磁装置强励动作,励磁变过流保护动作跳机,电厂

2 号机励磁过励限制 与励磁变过流保护匹配存在问题,保护先于限制动作.目前电厂正在联系相关厂家分析 原因及进行处理. 本月份涉及调速系统、技术出力的异常(包含机组 RB 动作、非计划停运)共15 起.

2018 年7月1日,长二厂#3 机组一次风机 A 液耦执行机构故障,停运一次风机 A 处理,机组降出力至 165MW.2018 年7月1日,兰溪厂#4 机组中压调节阀 A 发生卡 涩故障,在93%位置卡住无法动作,机组技术出力受限.2018 年7月2日,北仑厂#6 机组 DEH 通讯中断,机组跳闸;

2018 年7月4日,温州厂#8 机组#1 高压调门卡件由 于发热导致故障,影响机组技术出力,更换卡件后正常;

2018 年7月15 日,镇海厂#4 机组汽轮机高、中压转子弯曲变形;

2018 年7月16 日,乐清厂#4 机组电除尘 B 电场短 路故障,停运电除尘 B 处理,机组降出力至 310MW.2018 年7月18 日,巨化厂#6 机 组二级省煤器爆管,导致机组 MFT.2018 年7月23 日,巨化厂#6 机组一级省煤器进 口联箱泄漏,导致锅炉停炉,机组 MFT.2018 年7月24 日,牛山厂#1 机组 1A 引风机 控制油泵出口溢流阀故障引起控制油压低跳闸,RB 动作正常;

2018 年7月25 日,胜 龙厂#5 机组锅炉后墙

83 米水冷壁鳍片焊缝处泄漏,机组紧急停机,更换了泄漏的水冷 壁管后并网运行.2018 年7月26 日,江东厂#2 机组冷再供热逆止阀泄漏,紧急停机;

2018 年7月27 日,镇海厂#11 机组辅助截止阀 VS4-1 关闭,天然气中断,机组熄火跳 闸;

2018 年7月28 日,温州厂#7 机组#7B 送风机动叶执行机构卡涩,影响机组技术出 第3页共15 页力,更换后正常;

2018 年7月29 日,六横厂#1 机组#1A 引风机电机侧振动上升趋势加 快(其中 Y 向达到 8.5mm/s),减负荷至 520MW,停运#1A 引风机进行检修,电机返 厂维修;

2018 年7月30 日,长二厂#3 机组一次风机 A 液耦泵轮轴承损坏,导致液耦旋 转部件振动大,造成液偶勺管执行机构内部机构损坏,停运一次风机 A 处理,机组降出 力至 165MW. 本月份涉及网络信息安全事件共

0 起. 本月份发生涉及新能源电站的异常共

16 起. 其中,涉及风电场风电机组的异常共

13 项,涉及风电场 SVG 的异常共

2 项,涉及 光伏站光伏逆变器的异常共

1 项,涉及光伏站 SVG 的异常共

0 项. 本月份发生涉及风电场风电机组的异常共

13 起. 普陀风电场:风电机组故障及缺陷

3 项.2018 年7月21 日至

24 日,#20 风机出现 烟雾在变流器断路器报警, 变流器柜一电容漏液, 更换电容后, 风电机组运行正常.

2018 年7月27 日至

28 日,#17 风机出现不间断电源的故障报警,经更换 A3 柜和 A18 柜散 热风扇的供电电源线和线端子后,风电机组运行正常.2018 年7月21 日至

24 日,#20 风机出现变流器断路器烟雾报警,经更换变流器柜一漏液电容后,风电机组运行正常. 红山风电场:风电机组故障及缺陷

1 项;

2018 年7月25 日,#25 风机报机舱控制 柜PT100 传感器故障,更换 PT100 后故障消除,风电机组运行正常. 鼎峰风电场:风电机组故障及缺陷

9 项.2018 年7月1日,#13 风机 1U3 断路器断 开, 原因是机舱断路器合闸线圈故障, 更换合闸线圈后恢复运行.

2018 年7月6日, 11# 风机液压系统油位低,一组偏航制动器出现漏油,通知厂家修理后恢复运行.2018 年7月11 日,#6 风机机舱急停按钮动作、安全链过速,通往机舱的光电转换器插头松动, 重新紧固后恢复运行.

2018 年7月14 日, #5 风机变流器心跳信号异常, 1U2DP 头松动, 重新紧固后恢复运行.2018 年7月16 日,#16 风机变桨安全链触发,2408 模块被雷击 穿,更换模块后恢复运行

2018 年7月20 日,#17 风机低电压穿越超时,IGBT3 损坏, 更换 IGBT3 后恢复运行.2018 年7月22 日,#29 风机变流器准备未完成,防雷开关跳 闸,重新合闸后恢复运行.2018 年7月25 日,#5 风机偏航方向异常,偏航接近开关松 动,重新紧固后恢复运行.2018 年7月27 日,#31 风机电网电压不平衡,箱变 B 相高 压熔断丝烧断,更还高压熔断丝 后恢复运行. 本月份发生涉及风电场 SVG 的异常共

2 起.

2018 年7月1日至

31 日,普陀风电场 SVG 阀组故障导致无法投运,7 月末开展阀 第4页共15 页 组检修,调试后故障未完全消除,目前正处于模块调试阶段,不能长期投运.

2018 年7月1日至

31 日,鼎峰风电场 SVG 故障无法投运,8 月计划开展 SVG 整 改或直接更换 SVG 设备. 本月份发生涉及光伏站光伏逆变器的异常共

1 起.

2018 年7月27 日,夏湖光伏站

17 号方阵 1#逆变器出现 逆变器超温 报警并跳 闸,检修人员重新启动后恢复正常,检查温度传感器、风机均运行正常. 本月份发生涉及光伏站 SVG 的异常共

0 起.

三、 运行统计情况分析 AGC 补偿较多的机组有:北仑厂#6 机组、玉环厂#4 机组、玉环厂#2 机组、牛山厂 #1 机组、半燃厂#8 机组等,本月浙江单台机组 AGC 总补偿最多达 588366.10 元.(取AGC 月总补偿排名靠前的

5 台机组) AGC 考核较多的机组有:牛山厂#1 机组、温州厂#3 机组、朗熹厂#3 机组、玉环厂 #4 机组等,本月浙江单台机组 AGC 被考核电量最多达 424.813 MWh.(取AGC 月考 核电量排名靠前的

4 台机组) 一次调频性能较好的机组有:嘉兴厂#1 机组、柯城厂#1 机组、柯城厂#3 机组、镇 海厂#3 机组、江东厂#2 机组等.(取月平均调节性能排名靠前的

5 台机组) 一次调频性能较差的机组有:桐燃厂#12 机组、浔宝厂#2 机组、新泓口#12 机组、 曹娥江#5 机组等.(取月平均调节性能排名靠后的

4 台机组) 励磁 AVR 投运率:100%,未出现励磁系统因人为或者故障原因切换到手动通道的 情况. PSS 投运率:100%,未出现 PSS 因人为或者故障原因退出运行的情况. AVC 投运率: 镇海联合#7 机AVC 投入率 91.82%、 蓝天厂#1 机AVC 投入率 34.37% 和珊溪厂#4 机AVC 投入率 62.12%投运率偏低,其他省内统调机组本月投运率良好. AVC 调节合格率:省内统调机组本月调节合格率良好. 调速及出力:调速系统无涉网异常故障.

四、 试验统计情况 本月进行网源协调系统相关试验 12(台次),其中 AGC 试验

2 台次、一次调频试 第5页共15 页验2台次、AVC 试验

3 台次、励磁系统建模试验

1 台次、调速系统建模试验

1 台次、技 术出力试验

3 台次.具体情况详见附表 3(统调发电厂网源协调试验信息汇总简表). 本月共受理试验网源协调相关试验方案审核 2(台次),其中,AGC 试验

1 台次, 一次调频试验

1 台次.

五、 检修、改造统计情况 本月进行网源协调相关系统改造共累计 0(台次),进行网源协调相关系统检修共 累计 2(台次).具体情况详见附表 4(统调发电厂网源协调相关系统检修及改造信息 汇总简表).

六、 其它重要(专项)工作

1、 开展浙江省调新能源电站网源协调监管及运行月报报送工作.

2、

2018 年7月31 日,浙江能监办召开浙江省网源协调专项监管现场检查反馈会 议, 集中反馈了

2018 年6月份组织的网源协调工作情况专项监管现场检查的突出问题, 明确整改责任,加强专项监管,进一步规范网源协调监管工作.

3、2018 年7月31 ........

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