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2 9. No.
4 Au g .,
2 0
0 8 ・ 失效 分析 ・ 高涠 t a m 过热 同_人7器管爆 管原 因分析 唐困(江西省 电力科学研究院, 江西 南昌
3 3
0 0
0 6 ) 摘要:通过对失效的高温过热器管的宏观检查、 化 学成分分析、 力学性能试验和微观金相分析 , 认 为该管爆 管属长期超温导致. 关键词 : 高温过热器 ;
爆管;
过热 中图分类号 : T G
1 1
1 .
9 1 文献标识码 : A 文章编号:
1 6
7 3-
4 9
7 1 (
2 0
0 8 )
0 4―
0 0
7 0―
0 3 Ana l y s i s o n t h e Bu r s t Re a s o n f o r t he S up e r― ― h e a t e r Tub e TANG Na n ( J i a n g x i E l e c t r i c P o w e r T e s t & R e s e a r c h I n s t i t u t e , N a n c h a n g J i a n g x i
3 3
0 0
0 6, C h i n a ) Abs t r a c t :Th i s pa p e r i nt r o d u c e s t h e i nv e s t i g a t i o n o f t he s u p e r―h e a t e r t u be bu r s t , i nc l u d i n g ma c r o~e h e e ― k i n g,a n a l y s i s o f c h e mi c a l c o mp o s i t i o n a n d me c ha n i c a l pr o p e r t i e s a n d mi c r o s c o p y.T he r e a s o n o f t he c r a c k i s t ha t t h e t u b e ha d be e n r u n ni ng a t o v e r he a t c o n d i t i o n f o r t he l o ng―p e r io d. Ke y wo r d s: s up e r―h e a t e r s;
t u be c r a c k;
o v e r he a t
0 前言 某厂301#炉由武汉锅炉厂制造,型号为WG Z
6 7
0 /
1 3 . 7―
7 型,锅炉额定蒸发量
6 7
0 t / h , 额定 工作压力 l
3 .
7 MP a .运行
2 6
0 0 0多小时后 , 该炉高 温过热器炉外管发生蒸汽泄漏 .经检查 , 泄漏位置 为高温过热器 出 口段炉外 管弯头 , 见图1.材质为
1 2 C r l Mo V, 规格为
6 4 2*
5 .
5 I T I
1 T I . 高过出口联 箱后图1泄漏位 置示意图 F i g ,
1 S k e t c h ma p o f l e a k i n g s p o t
1 宏 观检 查 爆破管外形如图 2所示 , 爆 口沿轴向呈裂缝状 , 长约
3 5 m m;
爆 口粗糙不平整 , 呈钝边 , 爆 口附近存 在多处平行 于轴向的微裂纹 , 管外壁氧化皮较厚 , 质硬, 呈黑褐色 , 有 的地方氧化皮 已剥落 .弯头外弧面 实测金属壁厚为
4 .
2 t o n i .
2 试 验分析
2 . 1化学成分 收稿 日期 :
2 0
0 7―1 0―
2 8 作者简介 : 唐囡(
1 9
6 5一) , 女,高级工程 师, 主要从 事电力 金属材料 的研究 联 系电话 :
1 3
8 0
7 0
8 8
9 7
8 ;
E―ma i l : t a n g n a n-
0 0
7 @1
6 3 . c o r n 图2爆破管宏观形貌 F i g .
2 Pi c t u r e o f l e a k i n g t u b e 维普资讯 http://www.cqvip.com 第 4期 唐囡:高温过热器管爆管 原因分析 ・
7 1・ 该爆破管的化学成分分析结果见表
1 , 化学成分 符合 G B
5 3
1 0 ―
9 5 标准要求 , 不存在错用钢材的问题.
2 .
2 力学性能试验 沿取样管直管段取二根纵 向弧形 5倍 比例拉伸 试样 , 拉伸试验结果见表
2 . 表2力学性能试验数据 T a b l e
2 me c h a n i c a l p r o p e r t i e s o f t h e t u b e
2 50 x 图3爆口背面组织 F i g .
3 Me t a l l u r g i c a l s t r u c t u r e o f t he o p p o s i t i o n o f l e a k i n g s p o t 图5破口处 组织Fig.5Me t a ll u r g i c a l s t r u c t t t r e o fl e a k i ng s p o t 由表 2可知 : 试样
1 、 试样 2延伸率 已低于标准 值要求 , 表明其材料运行后 已出现老化现象 , 力学性 能显著下降.