编辑: kieth | 2019-07-05 |
气孔的孔洞基本上是空的,而砂孔和渣孔中间有 砂子和渣子充满. 只有当孔眼较大, 凭眼睛观察孔 眼中夹杂物的色泽才有可能分辨出来是砂子还是 渣子. 浇包中不可避免会有炉渣漂浮在铁液面上. 良好的聚渣剂的主要组成物是发泡珍珠岩,有的 原料供应公司对珍珠岩矿石进行专门配制和加 工, 以使其适合不同金属液的出炉除渣处理温度. 有些南方工厂习惯用稻草灰当作聚渣剂.稻草灰 对金属液有保温作用,对飘浮的炉渣只有轻微激 冷积聚作用, 聚渣效果不良. 北方有些工厂习惯在 包中的铁液表面撒干砂当作聚渣剂,虽然对漂浮 的炉渣起一定的激冷作用, 使渣子呈现凝结. 但干 砂不熔融, 对炉渣的聚渣作用极小, 因而浇注时, 草灰、砂子和渣子都容易随金属液流入型腔中而 成砂孔和渣孔缺陷.铸造工厂应当选购效果良好 的聚渣剂.在砂型浇注系统中安放过滤网和过滤 片对防止渣孔缺陷也十分有效. #" 我厂使用机器造型生产带树脂砂芯的灰铸 铁和球墨铸铁小件, 用冲天炉熔炼, 铸件的上表面 和表皮下经常有一些密集的小气孔,请问怎样才 能消除气孔缺陷? 气孔产生原因有很多种,要想消除铸件表面 的气孔缺陷,应当首先分析气孔是那种原因形成 的.铸件表面和皮下的小气孔估计不属于裹入气 孔或侵入气孔, 而可能是反应气孔或析出气孔. 铸件产生反应气孔的原因是砂型水分与铁 液,以及与铁液所溶解的化合物发生化学反应产 生气体.一般形成直径 !!$ %% 的小孔, 一般存在 于表皮内 "!$ %% 处, 抛丸清理或粗加工时露出, 因此又称为皮下气孔.生成机理是由于炉料和孕 育剂有可能将铝、 钛带入铁液中, 湿砂型含水量较 高时, 铝、 钛与水反应放出极易溶入铁液层中的原 子态&'(.该层凝固时氢的溶解度降低而以分子态 气相析出和长大成氢气泡.灰铸铁件残留铝或钛 量 (质量分数) 通常应控制在 )"*!+,以下.硅铁孕 育剂的含铝量最多不超过 !"+#,最好在 !"*,左右. 对于随流孕育用硅铁, 不但要控制较低的含铝 量,而且要限制加入量.一般不超过 *"*-,. */!*$.机器造型的型砂含水量必须控制, 送入砂 箱中的型砂含水量最好不超过 $"-$.球墨铸铁的 铁液浇入湿型后,残留镁同水分子中氧强烈反应 文章编号: 0'%%+1'*$ 湿型铸铁件生产中一些与型砂有关的问题解答
(三) ―― ―与气孔、 砂孔、 渣孔缺陷有关的问题 于震宗 (清华大学, 北京 !***-0) 中图分类号: 23##!;
23#+*45 文献标识码:
6 0 *1#.23&-1(&. 45&6'& *1#. ,)-. 7')# 81$(/#0$ 9').5: ―― ―789:;
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915 /)2078 &' KAPBJCT NA>I B4EFT GJF>I:KJ5JFC>F1A5 KCJRJ5F1A5 机在如此短的混砂时间内本来就难以使型砂发展 出良好的韧性, 更何况混入芯砂如此大量. 建议大 幅度延长混砂周期 (例如至少 ! G15) . 将落砂机上 尚未碎开的芯头捡出扔掉, 以减少芯砂混入量, 使 砂芯混入量不超过 !U."/,可以改善型砂脆性. 如有必要,在模板的吊砂处局部铺含有 !:淀粉 $+"UV(/的面砂, 可以明显改良起模性, 防止吊砂 断落.最好添置能够测定型砂试样破碎前变形量 的万能强度试验仪,希望变形量至少应达到 W+"W GG 以上.还建议添置破碎指数测定仪, 希望破碎 指数达到 XWU.X"/. Y+ 另一家使用气冲造型的汽车厂, 缸体和缸 盖铸件表面砂孔很多. 使用江西原砂, 四川三台膨 润土(含"U膨润土,紧实率 !"0,/的标准砂试 样, 湿压强度 YW SZ>, 湿拉强度 (,W SZ>) , 长坡煤 粉 (灰分 (,U.("/、 挥发分 ,"/左右) .由于沸腾 冷却器前面缺少加水调湿装置, 平时不用, 以免鼓 风时损失有效膨润土和煤分.发现旧砂泥分逐渐 升高达到 ,!/以上时,就临时使旧砂通过沸腾床 将泥分降到 (,U.(!/.混砂用碾轮混砂机, 干混 , 分(W 秒, 人工加水, 湿混 % 分%W 秒.型砂主要 性能: 紧实率 ,YU.%,/, 含水量 !+W/左右, 湿压 (YW.,(WSZ>, 透气性 Y".((", 破碎指数 [YU.Y#/ 左右.请问砂孔原因为何?应如何解决? 估计砂孔是型砂太脆, 韧性不足造成的.破碎 指数应当为 XWU.X"/.韧性低的形成原因: "是 型砂泥分太多,即其中无效的灰分太多.解决办 法: (>) 沸腾床应连续使用, 必须尽快添置前面的 增湿装置. 这样就可使旧砂降温, 还可使旧砂泥分 降低到 (,/以下, 也不致过多损失有效组分. (H) 所用膨润土和煤粉都不是优质产品,改用优质产 品可使两者加入量最少降低三分之一,也降低型 砂泥分. #是紧实率太低, 紧实率除以含水量只有 Y+! (应(W.(,) , 也表明泥分太多. 看来工厂尽力压 低紧实率以免水分太高,但造型机处紧实率不可 太低 (应%%U.%X/) , 否则也会导致型砂太脆.$ 采用先干混方案的效率不如先湿混.应当改为加 入旧砂和新砂后立即加入所需水量的 YW/左右, 停止加水后混合约半分种即可加入膨润土和煤 粉, 继续湿混并调整水分至最适宜湿度. 在同样混 砂周期条件下, 型砂韧性和强度都会进一步改善, 砂孔缺陷也会减少. 造型材料!"