编辑: 戴静菡 | 2019-07-02 |
1 .
4 m m之间,与正常部位壁 厚基本 相同.6
2 号上有一个 明显 的鼓包 , 其径 向长
1 2
0 mm, 轴 向长
1 3
0 N l m, 高度
1 0 mm, 鼓包 中部有一条长
9 0 h i m的轴 向穿 透裂纹 , 裂纹 四周还有
3 0多条外 表面裂纹 , 基本 上是 沿轴 向分 布的.(2)几何形状检查 经测量 , 炉管各部位的壁厚在
1 1 . 2~1
2 .
0 h i m之间, 内径在 @1
2 1 . 0~1
2 1 .
9 f i l m之间,未见明显的不圆和弯曲. 制氢转化炉管材HP
4 0 N b 的失效分析(3)内外表面着色探伤 对取样管段 内外壁均进 行了
1 0
0 %着色探伤 , 发现
5 8 . 3外表 面穿孔上方有一 组轴 向密集裂纹 , 在穿孔 的左侧有 一个环 向裂纹.在 内表面有 3个均有分叉的裂纹.6 2外表面无裂纹类缺 陷.在鼓包内壁的穿透裂缝两侧发现大量细小裂纹.
2 .
2 炉 管材料 HP
4 0 Nb钢化学成分 分析 H P
4 0 N b钢 为高 C r - N i 奥 氏体不锈 钢, 即国产 的zc40Ni35Cr25Nb,抗氧化性好 .为 了解该炉管 的化学 成分是否满足标准要求 , 进行了成分分析 , 结果见表
1 . 表1制氢转化炉管化 学成分 ( 质量分数
1 % 试样号 c s i Mn P S C r N i N b W Mo
5 8 0.
43 1 . O
8 O .
9 8 0.
0 2
5 O.
0 0
5 2
4 .
8 7
3 2.
7 6
0 .
7 5 0.
3 20.
2 6
6 2 O.
43 0 .
9 8
1 .
1 1 0.
0 2
7 0.
0 0
3 2
4 . O
6 3 2.
2 4 0.
7 5 O.
2 3 O.
21 … … … . ∞ . 一一注: 标准值是指 H G / T
2 6
0 1 ―
9 4中对 Z G
4 0 N i
3 5 C r
2 5 N b的规定值 , 表 2同. 由表
1 可 以看出 , 炉管的化学成分符合 H G / T
2 6
0 1 ―
9 4标准…要求 , 但其 中Cr,Ni含量处于标准 中允许 范围的下限附近.
2 .
3 常温及高温力学性能评定 炉管常温及高温下 的拉伸 、 冲击性能测试结果见 表2,表3.表2炉管拉伸 - 陛能 取样编号 常温冲击平 均值/ J
9 0
0 o C高温拉伸平均值/ J 由表 2可 以看 出, 实测 拉伸强度基 本符合 HG / T
2 6
0 1―
9 4的要求 , 但塑性指标大部分远低于标准规定 值 .常温和低温冲击值偏低.
2 .
4 能谱 、 扫描 电镜 、 金相、x射线衍 射 分析
2 .
4 .
1 能谱分析( E D S ) 为了分析试样晶粒、 碳化物、 晶界的成分, 对58―1,58.2.58.3,624分别取样进行能谱分析.结果表 明, 晶 界上 主要 分布着 2种粒 子,一是黑 色的Cr―C粒 子,其中含有少量 M n 、 F e ;
一是 白色的 N b ― C . B粒子 , 其中溶有少 量Fe、cr、Ni.这些粒子主要 以粗棒状形式存在.比较 晶内和晶界的 E D S可以看出, 以溶质原子形式存在的偏 析并不严重 , 晶内成分主要有 C, C r , S i , Mn , F e , N i , 但cr,Ni含量低于合金设计值 .这是 由于晶界上存在较多 的 碳化物粒子 , 从而夺取了晶粒中的合金元素所致. 从取 样62号 的鼓 包外表面检测到了质 量分数为4.87%的 N a ,
1 .
0 7 %的Ca ,0.48%的 C l 一和1.02% 的S.从
5 8 . 3上的穿孔断 口表面 、 外表面裂纹尖端 、 内表面裂 纹 尖端 也检 测到了浓度 很高的Na、cl
一、Ca¨等离子.另外 , 从炉管外 的保 温材 料 中检测到 了0.98%的 Mg ,
0 .
2 2 % 的K,1.51%的Cl一,
4 .
1 4 % 的S,42.50%的 C a ¨.这些元素在停工时遇到空气 中 的水分就可能使炉管发生应力腐蚀 .
2 .
4 .
2 扫描 电镜 ( S E M) 分析 为了分析碳化 物的形态 、 裂纹 和 内部疏松等缺 陷 的形 貌,从58―